1) 利用轴承工作状态监控仪器。
利用轴承工作状态监控仪器来判断轴承的工作状态和决定轴承何时应予报修,这是方便也较可靠的方法。如当使用仪器时,当指针由警告区接近危险区,而在采取改进润滑等措施后指针并未返回时,便可判明是轴承本身的问题,此时可趁尚未进入危险区时,将轴承报修。究竟距危险区多远开始报修,可由经验调整。利用这样的仪器,可以充分利用轴承工作潜力,及时报修,并可避免故障发生,是安全而经济的。
2) 利用简单工具
正常的轴承运转声应当是均匀,平稳不刺耳的声音,而不正常的轴承运转声则有各式各样的断续,冲击性或刺耳的声音。要习惯于正常的轴承运转声,然后就能把握判断不正常的的轴承运转声,而后通过实践经验的累积,又进一步能分析出什么样的不正常声音对应于什么样的轴承不正常现象。
以下为主轴故障图片:
以下为主轴故障图片:
主轴维修内容为:
1、更换主轴内部全套轴承。
2、主轴锥孔除锈。
3、主轴信号拆装刀测试。
4、主轴跑合。
5、主轴校正动平衡
二、主轴维修和故障排除法
主轴在高湿度、多粉尘、大温差等苛刻环境中长期服役,不但要满足高精度的加工需求,还要能持续稳定的日夜运行,这也是每颗主轴的价值所在 ,今天咱们看看主轴修复过程:
1、贝斯特bst22555总站网址镗孔精度下降,圆柱度超差,主轴发热,噪声大,但用手拨动主轴转动阻力较小。
(1)故障分析:主轴部件解体检查,发现故障原因如下:①主轴轴承润滑脂内混有粉尘和水分,这是因为贝斯特bst22555总站网址用的压缩空气无精滤和干燥装置,故气动吹屑时少量粉尘和水气窜入主轴轴承润滑脂内,造成润滑不良,导致发热且有噪声;主轴内锥孔定位表面有少许碰伤,锥孔与刀柄锥面配合不良,有微量偏心;②前轴承预紧力下降,轴承游隙变大;③主轴自动夹紧机构内部分碟形弹簧疲劳失效,刀具未被*拉紧,有少许窜动。
(2)故障处理:更换前轴承及润滑脂,调整轴承游隙,手工研磨主轴内锥孔定位面,用涂色法检查,更换碟形弹簧。将修好的主轴装回主轴箱,用千分表检查径向跳动,主轴温升和噪声正常,加工精度满足加工工艺要求,故障排除。
(3)改进措施:①增加压缩空气精滤和干燥装置,过滤器要定期排水,定期清洗或更换滤芯;②随时检查主轴锥孔、刀柄的清洁和配合状况,检查空气干燥器工作是否正常;③合理安排加工工艺,避免材料切除率陡变;④严禁超负荷运行,有故障应及时报修,不得带病运行。
在产品的试验过程中,发现主轴运转噪声很大,严重影响机床精度,轴承的使用寿命也大大缩短,通过对该产品的主轴结构和装配过程进行分析,找出装配精度超差的原因,并根据发现的问题,提出新的装配工艺方法,解决了装配精度超差的问题。
主轴采用两点支撑,主轴前端采用双列圆柱滚子轴承和双列圆柱滚子轴承组合支撑,通过锁定螺母调整轴承间隙,后端采用双列圆柱滚子轴承支撑,通过两个锁定螺母调整游隙。主轴端部短锥用于工装夹具的定位,并通过端面键传递扭矩,主轴传动通过多楔带轮经花键法兰盘传递到主轴,以消除带轮对主轴的径向张紧力,提高主轴刚度。
2、 装配中的主要问题分析
由于在实验装配阶段没有找到一种有效的主轴部件装配方法,凭以前装配机床的经验和感觉进行装配,导致装配出来的主轴精度达不到设计要求,主轴运转噪声很大,严重影响机床精度,轴承的使用寿命也大大缩短。
通过对主轴装配工艺的分析,发现两个主要问题:
(1) 主轴轴承间隙的调整全凭经验,没有进行必要的测量,造成装配结果不可控。
(2) 主轴装配过程中没有考虑主轴及轴承制造精度的误差。
3、主要解决措施
由于主轴轴承采用的是双列短圆柱滚子轴承,该轴承内圈的内孔带有锥度,它与主轴上的锥面相结合,其调整的理想状况为内圈随着被涨大,把轴承外圈涨紧在短圆柱上,使它刚刚不因本身重力而下来,但又能灵活地转动为止。根据故障分析,问题主要出现在主轴轴承隔套的调整方面。
改进后的装配工艺方法如下:
(1) 清洗主轴轴承,并将清洗槽按粗洗和精洗分开。
(2) 测量各配合件尺寸并做记录。主要测量主轴套筒前、后两孔内径尺寸,两双列圆柱滚子轴承的外圈尺寸。